乌海热电厂以精心治理设备为根本,以精细化管理为手段,以精细调整为重点,以科技创新为动力,不断加大节能减排力度,不仅实现了显著的社会效益,而且实现了可观的经济效益。去年,乌海热电厂上网电量累计完成165165.78万kwh,较年计划增加6094.8万kwh;2×200MW机组单位燃料成本69.98 元/兆瓦时,较年计划低3.25 元/兆瓦时;当年电费回收率96.51%,无陈欠电费;未发生任何经济责任事故。
为确保把节能降耗、环境保护工作落实到位,乌海热电厂成立了以厂长为组长的“节能减排”领导小组,各车间也相应成立了节能环保工作小组,各班组则设立了兼职节能网员,建立起了三级节能管理网络,同时,将节能降耗环保工作指标纳入到厂部和车间签订的年度承包合同中,形成了上下齐抓共管的局面。
乌海热电厂制定了以“节煤、节电、降尘、绿化”为主要工作内容的环保节能目标,并严格加以组织落实,停运了2×12MW 供热机组,将其与电网解列,通过了国家发改委、自治区发改委、内蒙古电力公司和乌海市发改委确认签字,提前完成了关停任务。热电厂原采用的是静电除尘器,由于实际燃用煤种与设计煤种存在差异,粉煤灰中氧化铝成分较大,静电除尘器无法达到火电厂污染物排放相应时段的要求。为此,热电厂投资3475.96万元将静电除尘改造为电袋结合除尘,达到50mg/Nm3 的排放标准,且保证了稳定排放,每年减少近40万吨的烟气排放量。针对干法脱硫设备存在引起吸风机振动、排灰受堵、难以保持高效等技术问题,热电厂投资8120 万元将干法脱硫改为湿法脱硫,同时对烟囱、烟道进行防腐处理,每年可减少二氧化硫排放2880 吨。为彻底解决煤场在堆放、装卸、机械作业以及大风天气的扬尘污染,热电厂投资570 万元,在煤场四周建起总长750米、高15米的钢支护挡风抑尘墙。热电厂还投资650万元对灰场进行了全面治理,有效抑制了灰场二次扬尘。
乌海热电厂在强化节能减排的基础上,加大设备治理力度,利用双机停运进行除尘器改造的时机,开展B类检修,进行了系统优化升级、公用系统检修、阀门内漏治理、重大缺陷消除等设备治理,极大地提高了设备健康水平;实行了锅炉排放烟尘中飞灰含碳量在线分析,并将分析数据实时传送到锅炉DCS 系统内;进行了排粉机叶轮防磨改造,从而保证了机组的长周期安全运行。
如今走进热电厂区,一排排白杨树纵横交错,道路旁、厂区里到处是绿篱花草,犹如走进一座花园。在未来的发展中,乌海热电厂将以“洁净秀美,和谐自然”的环保理念为指导,牢牢抓住除灰、输灰、放灰、存灰这四个关键环节,继续坚持综合治理,决心在海勃湾城北营造一个生态绿色、景观优美的现代化工厂,实现人与环境的和谐统一。
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