在山东省枣矿集团新安煤矿锅炉房内,一台2吨的环保节能小锅炉代替了原来的两台6吨庞大笨重的燃煤锅炉,一位负责人算了一笔小帐,仅这一项每天可节约2吨燃煤,每年就可省下43.8万元。这是该矿节能减排创建节约型矿井的一个缩影。
近年来,新安矿把节能减排作为打造节约型矿山的“助推器”,通过从科技降成本,加强资源回收率,推行清洁生产等“算小帐”入手,在全矿掀起了创建节约型矿山的活动热潮。通过各种宣传形式,引导广大职工树立 “省下的就是赚来的”节能理念,不断加强全员节约意识,大力实施科技降耗工程,与河海大学进行了巷道支护技术优化项目合作,在3112运顺煤巷和-300胶带大巷推广使用后,煤巷节约成本达到了24.5%,岩巷节约成本达到了20.8%。在保证安全的前提下,本着“能锚不喷、能喷不下棚”的原则,年节约钢材200余吨,节约资金100余万元。
提高煤炭资源回采率是创建节约型企业的有效途径。全面推行带采措施,有效提高了煤炭采出量,仅3100工作面轨顺侧带采风氧化带煤柱300米,可增加煤量5386吨,增加效益160余万元。实施无煤柱开采,沿采空区留设巷道,在条件具备的区段布置对拉工作面,尽可能减少阶段煤柱损失。为实现煤矸石不上井,他们实施了井下煤矸石充填置换工程,截止2007年底,在3110工作面已充填巷道260米,充填矸石1370立方米。
为实现工业废水的“零排放”,他们实施了了工业废水复用工程,处理后的达标水全部进行复用,复用量达182.5万吨,主要用于井下防尘、生产用水、工广卫生、冲厕用水及洗煤厂用水等,从而大大减少了地下水的开采,有效地节约了水资源,并减少了对微山湖和周边水域的影响。2007年COD减排量为450吨,SO2减排量为14.4吨,年创效益200余万元。
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